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IA 系列 DCS 在宝钢化工有限公司的应用.pdf
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上传时间: 2019-10-14
详细说明:IA 系列 DCS 在宝钢化工有限公司的应用pdf,IA 系列 DCS 在宝钢化工有限公司的应用道对DCS的组态和操作人员来说是全透明的。
系统中除工程师站外,所有工作站的主机都安装在工业机桓中。指定一台AW作为工
程师站,安装在杋柜间。操作员站的显示器和键盘安裝在控制室屮的操作台上。报警、报
表打印札也安裝在控制室
2.3DGS设备简介
2.3.1工作站处理机
每套裝置仝少配置了一台AW51B,安装控制组态、历史数据库、报表、设备管理、系
统管理以及用户要求的其他应用软件,用来管理WP5IB、CP、COM等设备,可作为工程
师站或操作员站; WPSIB上只安裝操作员界面和画面组态软件用」操作员站。工程师站和
操作员站是根据工作站安装的位置人为指定的,所有操作员站都配置了报警键盘,用来直
接调出操作画面和指示报警所在画面。
2.32控制处理机
P30和CP40功能差不多(FT表示一对容错的CP),对上与节点总线通信交换数据
对下管理锍入输岀下,运算和处理各和参数。每块CP最多可支持48块FBM卜,所不同
的是CP30的运算能力不及CP40的一半。
23.3通信处理机
每台COM10最多可支持4台不同类型的打印机。COM30可通过下装选择的驱动程序
用不同厂家控制系统的接口。
234输入输出卡(FBM)
系统中所配置的输入输出卡主要类型如表1所示
24DCS系统功能
①工艺过程的实时监控。使用系统提供的各和控制算法,按组态好的控制方案进行过
程控制,实现连续控制、逻辑控制、顺序控制、联锁控制等。工艺操作人员可以通过操作
员站调山过程画面,观察⊥艺参数、电气参数、实吋/历史趋势、报警情况和设各状态,实
现对回路、设备的操作和参数调整。
⑧报警功能。捰作菜单上提示新发生的报警,报警键盘指示报警位置,蜂鸣器报警,
报警管理器列岀实时报警或历史报警,报警打印等
③报表功能。可以牛成并打印班、日、周、月等报表
④SOE功能。发生严重故障时可以ms级的速度记录相关事件发生的顺序。
⑤系统管理功能。对系统设备及通信进行实时自诊断,产生系统报警,提供系统设备
信息,帮助判断故障。
3DCs与企业管理网的集成
当时共有7套IA'sDCS系统只备向MIS提供数据的条件,在AW工作站上安装配置
以太网卡,通过集线器与MIS网络直接相连。DCS收集整理工艺参数,每小时生成实时参
数和能源累积两个报表文件,由MS薮据采集服务器调用;利用 Exceed软件,在指定的
MIS客户机上通过 Telnet的方式调出DCS上的生产操作实时画面。这种方式的优点在于:
DCS提供的数据真实可靠,提供的画面完全反映了生产的实际情况;它的缺点在于:DCS
直接与所有网终客户机相连,降低了生产控制系统的安全性。
2004年决定在原有MIS系统的基础上,改造建设制造执行系统(MFS),)在条件成
熱后继续健设ERP系统,进一步提髙企业信息化管理水平。该项目购买 Honeywe公司的
Uniformance PHD信息数据厍及历史模件作为MES系统的基础平台,以该公司的
Workcenter pKs为客户机提供网页和数据。
为解决DCS直接与管理网相连的问题,木次改造确定采用DCS向数据采集计算机传
送实时参数,再由数据采集计算机向PHD服务器发送的方案。DCS不再直接与MFS系统
相连,但通过数采机网关,有一定权限的用户仍可直接访问DCS。图2所示以三期煤精中
控为例,说明DCS管理內连接的方式
目前已有14套IA'sDCS系统具备了向MES系统提供数据的条件,用以太网将IAs
系统的AW工作站与PHD数据采集计算札相连,在AW上安裝PHD的通信驱动程序,调
用AW中的F0XAPI函数实现由DCS中的实时数据向数据采集计算机的发送。
用PHD数据库存储所有的工厂实时、历史信息。在此基础上,用WPKS系统开发各
生产装置工艺流程图以及全公司生产总貌图、物料平衡图、能源≯衡图等,供MES系统
各级用户客户机调用。
木项目尚未全部结束,目前凵完成PHD系统安装调试、PKS软件安装调试、DCS数
据采集建立、部分工艺流稈图组态等工作。
表1系统中输入输出卡主要类型表
FMB类型
I/O类型
通道数
数量
FBMO1
0~20mA输入
6
FBMO2
热电偶输入
热电阻输入
888
FBM03
12
0-20mA输入
FBM04
26
0)~20mA输出
FBM07
开关量输入(24V)
16
16
开关量输入(24V)
FBM09
12
开关量输出(24V)
开关量输入(240V)
8
FBMll
川关量输出(240V)
8
FbMI8
智能变送器输入
8
FBM20
开关量输入(240V)
16
32
智能变送器输入
FBM39
26
0~20mA输出
开关量输入(24V)
8
FBM41
大功率川关量输出(24V)
8
FBM43
智能双波特率变送器输入
智能双波特率变送器输入
FBM44
0~20mA输出
4DCS系统的维护与管理
DCS系统的维扩主要包括故障判别和处理、日常维护等⊥作。DCS系统的管埋主要是
应用软件修改管理和备份管理。
4.1一般硬件故障的判别和处理
IAS DCS系统提供了许多判别故障的信息。
①所有卡件都有红绿两个指示灯,一般情况下只亮绿灯表示卡件运行正常;只亮红灯
表示卡件有故障;红绿灯同时亮表示硬件设备正常,软件尚未下装或软件版本不对。
②进入系统管理器,可查看所有设备和通信的组态信息及运行状态,一般设备正常为
臼色,枚障为红色,有故障但尚可用为黄色;通信总线正常为自色,不通为红色,总线旁
用TA、RA、FA等表示故障原因。在系统管理器中还叮对设备进行重新启动、软件下装、
通信测试、总线切换等工作,帮助判断故障,恢复系统
③在历史数据库中保存了100条系统管理器记录,包括报警和操作,有助于故障溯源。
利用DCS系统提供的信息可以判断大部分的使件设备故障。除工作站外,所有备件可
在线更换,冗余设备的更换对生产运行没有影响,非冗余卡件会有局部影响
在宝钢化工公司,DCS的硬件故障主要由现场点检判断和处坦,如有困难,由各级技
人员协助判断故障。技术人员除直接到现场外,通过网络,在上班时间可远程调用系统
管理器、历史数据库,协助判断枚障;非上班时间,可通过拨号远程登陆各DCS系统的
AW工作站,了解一些对判断故障有用的信息。
PHD服务器
ORACLE服务器
WEB服务器
域名服务器
■
公司管理网
数采机
数采机
安装 PHD Buffer
安装 PHD Butt
安装 T/A RDI
安装 LA RDI
安装网关
安装网关
煤精3期排;
煤精3期脱硫
煤精3期无水氨
Aw51
AWS
AWs
装 FOXAP
安装 FOXAPI
安装 FOXAPI
图2中控DCS与管理网连接示意图
4.2不能直接判断的故障举例
有时仅利用系统提供的信息还是无法判断故障,这就必须具体问题具体分析了
例如煤精中控3套DCS刚合并成一套系统时,运行非常不稳定,经常发生总线报警
有一次排送装置的一块FBM卡件亮红灯,换上新备件仍然亮红灯,怀疑卡件插槽问题,
与相邻卡件互换位置,结果两块卡件全部亮红灯,再考虑CP重新启动,结果CP复位后也
亮红灯,重新启动AW后,CP才勉强上线。还有一次雷雨天,一道闪电,打坏一块CP
有一次工程师站与节点总线的通笮老是不稳定,检査接地时,发现系统地先接到工程师台
上,冉连到地下的接地母排,取下系统地和台子的连线,通信立即稳定」,测量发现,地
线上竟有110V电压。原来,为3套DCS供电的三台UPS分别由不同厂家提供,其中日本
提供的UPS输出电压为-110V~110V,其他两台为0~220V。虽然3套DCS合并时,统
了接地,但仍用各自的UPS供电,且UPS还带一部分现场设备,这就导致了地线上存
在电压,且十扰很大。找到原因后,我们进行了DCS供电的改造,用两台输出为0~220V
的UPS为3套DCS供电,另一台UPS通过隔离变压器带所有现场设备,同时对接地系统
再次修改和确认。改造完成后,这套DCS系统再乜没有岀现不明原因的通信问题
又例如三期精蒽装置投运后,有一对CP下面的现场总线通信老是AB总线切换,测
试下来所有总线接口卡都没有问题,接线也是牢筚的。拉掉一根总线后很奇怪地发现一部
分卡件没有出现总线报警,仔细检查卡件的槽,发现有一个卡槽上有一根双绞线连到了
同一机柜中属于另一CP的卡槽上,拉掉这根双绞线,现场总线的通信就正常了。
有些故障是由工作站引起的。例如有一次启动了DCS向MES送实时数据程序后,水
道DCS上短短一小时发岀∫儿千条报警,基本上都是开关量报警,但现场运行尚未受到影
响,点检将AW重新启动后,报警不再出现。第二天检查历史库,未发现系统报警信息,
査看报警历史,也没有异常报警,当时考虑可能是信号公共线问题。又过一大,远程登陆
该工作站做备份,发现许多工作不能做,文件系统满。搜索最新文件,发现DCS向MES
送数据的程疗时刻在生成记录,停该程序,并刑除记录文件,文件系统恢复正常。原来,
该程序选择∫调试状态,即时刻在记孓运行信息,将该问题提交公冋讣算机纽才解决。
4.3日常维护
DCS系统硬件般是不需要口常维护的,只需根据系统报警做好故障判断和备件更换
即可。对于涉及计量功能的卡件,根据计量要求由计量部门定期对卡件的精度进行测试,
点检人员配合。点检人员要钶年确认DCS的工作状态,并填写《现场计算机监视、测量系
统软件功能确认书》。
4.4应用软件修改管理
DCS正常投运达到生产要求后,应用软件般不再修改。但有付限于投运吋的条件,
有些软件组态不合理或操作麻烦,或不利用设备维护,确实需要对应用软件功能进行修改。
例如:三期煤气排送机岀口电动阀原不带变频调速,只根据DCS发出的脉冲宽度来控
制电动札转动的角度,由」选型不当,即使DCS只发出ls的脉冲,电动阀开度变化都超
过了牛产可接受的范闱,后来只能开大旁通,即一二三期煤气连通协同调节出口压力,造
成能溟浪费。为产生1s以内的脉冲,我们采用了PLB模块,利用TC指令的P和R挤出
0.ls到0.9s的脉冲,同时在现场增加了变频器,利用变频器的启动特性成功地将电动阀开
度变化调到了允许的范围内,找到了解决了难题的办法。
又如:由于界面测量方法及计算公式过」复东,不能准确分辨焦油和氨水界面,煤精
厂焦油氨水分离器出口阀一直靠手动控制。根据生产要求,简化了界面测量方法,并在DCS
上修改计算公式,建立了出凵阀开关联锁,实现了焦油氨水分离器出口阀的自动控制。
4.5备份管理
宝钢化工公司DCS备份工作按内容分为一级备份和二级备份,按备份时间分为修改后
备份和年度备份:级备份在现场用软盘完成,主要是控制组态的内谷,每次修攻后都要
进行。二级备份道过DCS管理网完成,将DCS工作站上所有应用组态文件通过网络传送
到DCS管理计算机上,每年一次,刻成光盘保留并父集团公司档案处归档。
5结束语
IA系列DCS系统在宝钢化工得到了良好的应用,这与该系统连续、稳定、丌放的特
点以及宝钢化工的维护管理都是分不开的。
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