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S7-200 在三辊机钢材成型设备改造中的应用.pdf
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上传时间: 2019-10-11
详细说明:S7-200 在三辊机钢材成型设备改造中的应用pdf,S7-200 在三辊机钢材成型设备改造中的应用COM来实现。变频器的正反方向运行由PLC的DC输出直接控制。电机的转速编码器主要
用来测量弧度对应钢材的长度,在钢材上工人提前画好标记弧度起点A、终点B的位置如
图2,在工件随意放一位置后,辊1下压到正好接触钢材时停止下降,电机正转,在A点到
达辊3的中心点时人工通过输入按钮给PLC一个信号,利用S7-200内置的高
AT2变频器
电磁液压閥组
工作扫示
117A
0
根警圢工作灯
报警
正转转
AIl COlD
固态继电器
辊1位移
位移变送器」
机输入
CPU226
EM235
DC瓶人
模拟输出
转速编码器
SE
面板搜衽
工件位她继鮑点
图3系统框图
速计数器开始对转速编码器的输出计数,因为电机的转速通过齿轮箱减速后动力传递给辊
2、辊3,辊2、辊3转速正比与电机的转速,辊2、辊3的周长固定且已知,弧长已通过
TP170告诉PLC,PLC经过对转速编码器、齿轮箱的换算成实际的脉冲数,所以通过辊2
辊3转动的圈数(对应转速编码器的脉冲个数)可以知道目前弧AB所在的精确位置。进而
可以控制起压点,结束点。程序把起压点放在辊1中心点对准AB中点时刻,把压的行程H
分成多段完成,每压下一部分,电机正反转一,辊1压一遍弧AB。
程序的控制流稈如图4。主
要利用S7-200的顺序控制指令
初始化
来实现,顺序控制指令的优点很
开始下降辊*钮
明显,控制方便结构清晰。
匚!下行
下降到接角工件
五、问题
辊1停止下降
1.根据图纸计算出来的加
匚电机正转
弧起点A到辊中
工尺寸必须考虑材料的
对电机编码器脉冲计数
厚度,图纸上给出的是
弧AB中点到辊中心
材料中心的尺寸,实际
辊1下降15H
加工必须考虑厚度,不
电机正反转一周
然会有偏差。
未完成加工童H
完成加工量H
2.编码器输出的脉冲信号
用屏蔽线连接,但是在
图4自动控制流程
3.变频器工作时还是受到干扰,脉冲边沿质量变差,导致误计数,在接线末端加装小
电容滤波得到改善。
4.齿轮箱的惯性问题是在工作过程中必须要考虑的,PLC认为停止条件满足到变频器
停止输出齿轮箱真正停止有一小段时间,在调试中我们反复观测出一个提前量给
PLC解决这个问题。
六、结束
S7-200与T門P70在编程调试过程中允分体现了它的灵活性和可靠性。系统调试结束后
实际运行的效果良好,一致性满足牛产的要求,尽管单次加工的时间比手动时增加,但加工
的产品几乎不需要敲打调整,总的生产效率大大提高。
张进峰苏州市职业大学电工电子实验室2150110512-68231149*44080512-68997390
颜友钓苏州工业园区中控自动化有限公司0512-67799895
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