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SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用.pdf
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上传时间: 2019-10-11
详细说明:SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用pdf,SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用PN16
S:2
图<一> SIMADYN D系统硬件配置图
1〉—去△组整流柜晶闸管触发脉冲
2〉—去丫组整流柜晶闸管触发脉冲
3>从SA6C来的同步电源检测
5〉接操作面板OP2
该套控制系统主要包括CPU中央处理器模板PM16和两块
PG16,通讯缓冲板MM11,触发脉冲转换板SE20.2,IO板EMl1,
通讯接口板CS7以及机架间通讯板CS12(22)组成
PM16是一16位微处理器的CPU模板,它具有两个串行通讯接
口,ⅩOl为V24信号,Ⅹ02为20mA信号,可以分别完成编程器及操
作面板OP的通讯接口。X5接口具有开关量及模拟量的输入/输出功
能,PM16可以对整个系统具有输入输岀、逻辑讣算、故障诊断、显
示、速度开、闭环的控制功能
PG16也是一16位微处理器的CPU模板,它在系统中作为中断
控制,可以实现电流环的开、闭环的控制,在模板上具有两个红绿发
光二极管,可以实时显示电机的转矩方向。
SE20.2是一接凵模板,它用作 SIMADYN D系统的PG16和变
流器电源侧的接口以配置 SITOR装置或用作高电压变换器,SE20.2
为PG16实际的反馈信号和触发脉冲的传送提供条件,模板具有以下
功能:(1).提供同步电压及检测交流线电压的过零点信号。(2)实际值
(电动机电枢的电压、电流)的检测和处理。(3)低电压监视。(4)
二进制(温度、熔断器)的监视信号。(5触发脉冲的传送。
EMll是一I0模板,它用于模拟量(A/D或VF/D变换)信号
的输入输出、二进制信号的输入输出及显示功能,还具有1个增量型
编码器的脉冲输入通道。
CS7是一通讯接口板,它可以配三个不同的通讯子模板实现不同
通讯协议的通讯功能,在本设计中在Xo01口配以SS4+SS31子模板,
以实现UsS通讯协议来完成对操作面板OP2的通讯任务。
CS12(22)是成对的配置的,分别配置在主、从机架中,通过
光缆( Fiber Optic cable)连按两机架实现数据的传送,这样既可减少
数据传送的时间和外界的千扰,又可节省施工的电缆敷设。
SA60用作线电压检测环节,可为PG16提供同步电压,同时具
有低电压报警功能
以上所需的模板(除SA60)都分别插入SR24机架的相应槽内,
同时各接口与外设各种接口模板相连,可作为各IO点输入并检测系
统的运行状态,PM16的ⅹ02口配以Ss2子模板,与编程器 NIXDORF
相连,可以实蚬IBSG在线监控。CS7的X01口与操作面板OP2相
连。EMl1输入/输出模板与S7-300PLC相连,以实现系统各种起、
停命令、运行条件主给定及故障的输出。
四辊主传动控制系统过程控制,在本次改造中采用S7-300PLC
以实现现场操作台的控制、现玚指示灯指示、各级故障的综合、快速
开关及主开关的故障跳闸以及各种模拟信号的输入输出等现场过程
控制。
四辊电机控制系统主回路框图见图二所示。
图二系统件功能框图
电源主电路经6.3KV075KV,Y/Y-12,Y/△-11变压器分别作为
Δ、Y组的供电电源进入整流柜进行整流,整流柜晶闸管的触发脉
冲由Δ、Y组S20.2的分别发出,并通过脉冲分配板分别进入整流
并柜中。电枢电压反馈及接地反馈由LV100检测器检测经SE20.2及
EM11分别进入系统参与控制,电流反馈是通过变压器副边侧经交
流互感器官3000:1反馈至SE20.2的Ⅹ02凵进行调节。两整流柜
并柜之间为了保证电流分配的平衡,在交流侧安装了均衡电抗器。
PM16产生的励磁给定信号从SE20.2X01接∏引出接至 SIMOREG
K6RA24装置作为弱磁给定信号,以保证电机的弱磁升速。
3、软件部分
SIMADYN D的用户应用软件是以UNIX操作系统作为支持软
件,硬盘容量在470MB以上, STRUC G及 STRUC L是本系统的应
用软件, STRUC O是以图形方式作为配置语言,它包括各种功能块
如通讯功能块、数学训算块、逻辑控制块、电流功能块以及输入/输
出功能块等。因此,用户在编程时可不考虑它的用法,只考虑工艺控
制的过程,实现功能块的自由组合,以达到用户要实现的控制方案。
STRUC L软件运行于 windows环境下,它是以语句的形式来进行编
程,它可清楚诊断编程岀现的错误提示,也可进行参数的配置与修改。
编程首先进行主程序(MP)的编制,MP描述了机架中模板的
配置情况,对每一个处理器板中被处理的功能包生成的总线信号和采
样时间作岀规定,同时也对各模板的参数进行配置。
其次对功能包(FP)的编写,处理器模板中完成的控制监视和
调节任务等功能在FP中定义,每个功能包是以最小处理单元即基本
功能块(如PI、ADD、MUL等)的结合来实现各种控制功能。
我们在这次改造中软件功能框图如图三所示。
3A7,
CKVA632073VM
H5V/0:EA
图三四辊电札控制系统主回路框图
1—Y组整流柜并
组整流柜并柜
11[52—直流快速开关11.10L2—哇抗器
在程序软件方面所设计的功能包有:
在D01-P1中
PRX=RECV通讯中央接收块,对通讯功能模板的监视
PJl=COMM-1通讯代码的变换
PJ2= INPUT EMI接收的模拟量及开关量的输入/输出
PJ3=NLOG
系统启动、运行逻辑
PJ4=NLOG
建立速度环
PJS=FIELD
电势、励磁控制器
PJ6= FAULT系统保护及故障处理
P]7- OUTPUT模拟量及开关量的输岀
PJ8= DISPLY OP2面板的显示
PTX=SEND通讯中央传送块,对通讯传送通道的监视
在D04-P2,PG16中,(Δ组)
PIJECURRI
△组电流环
PTX= seND1与编程器之间的总线通讯
在D03PG16中,(Y组)电流环
PIJ=CURR2
Y组电流环
PTⅩ= seND2与编程器之间的通讯
4、通讯技术
在本次设计中,我们采用了双机架光缆通讯技术( Fiber optic
cable)和OP2操作面板通讯。机架通讯的处理器模板分 Master rack
与 Slave rack,在 Master rack中配置CS12板,在 Slave rack中配
置CS22模板,软件编程采用间接通讯方式。OP2操作面板是采用USS
通讯协议,在CS7模板Ⅻ0Ⅰ凵插入Ss4子模板并配以SS31子模板实
现这种通讯方式,接口方式为RS485,这样就可以通过OP2操作面板
进行数据的实时显示及系统故障信息的显示,在机架中还存在一种内
部总线通讯,各模板之间通过机架背部的插头进行连接,用L-bus和
C-bus背板总线方式进行通信。
四、运行情况
本次中板四辊主传动全数字化控制系统改造,由于采用 SIMENS
公司的全数字直流调速装置 SIMADYND,在我部工程技术人员的精
心调试下,从安装到调试成功历时14天,于1999年9月16生产
出合格的钢板,因此大大缩短了调试时间,并提高了硬件的可靠性,
系统从生产到现在运行一直正常。
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